造紙廠變頻改造綜述
一、國內造紙設備的調速方式現狀
制漿造紙工業裝機容量大,生產連續性要求高,但大部分造紙廠設備陳舊,工藝落后,尤其調速方式落后,造紙廠需要調速的造紙設備采用以下幾種調速方式調速:
二、造紙廠的調速設備概況
造紙廠通常需要調速的設備有造紙機,紙板機,復卷機,超級壓光機,切紙機,鍋爐鼓風機、引風機,補水泵,循環泵,清水泵,污水泵,紙漿泵,堿回收泵等。
具體的調速簡況如下:
設備名稱 |
調速方式 |
調速范圍 |
穩定精度 |
單機容量 |
紙板機 |
1,2,3 |
1:3 |
1-2% |
<200KW |
復卷機 |
2,3,5,7 |
1:5 |
0.5~3% |
<100KW |
切紙機 |
1,2,4,5,6 |
1:3 |
2~5% |
<30KW |
超級壓光機 |
3,4 |
1:20 |
0.1~2% |
<75KW |
小型長網機 |
1,2,3,4 |
1:5 |
1~3 |
<160KW |
中型長網機 |
2,3,4 |
1:10 |
0.5~1% |
<300KW |
大型長網機 |
3,4 |
1:20 |
0.1~0.5 |
<500KW |
低速紙機多為異步電機總軸傳動,單機容量大。老式中速紙機也為總軸傳動,新型的均為直流電機分步傳動。目前高速紙機都是直流電機分步傳動。一般有7~14個分步,裝機容量約為3000KW,單機容量約在200~500KW。
三、造紙廠應用交流變頻調速技術的實效
造紙廠屬于輕化工企業,是**防火單位,對防火要求很嚴。比如造紙小復卷機,很多都采用可控硅裝置------直流電機的調速方式,但因復卷機周圍的紙屑,粉塵多,必須經常打掃,否則紙屑積集在整流子附近會因電刷打火燃燒,嚴重的威脅**生產。由于復卷機操作頻繁,需再生制動,因此原直流電機的碳刷磨損嚴重。必須定期打掃,換刷。不僅維修費用高,而且影響生產進度。
在造紙廠應用交流變頻技術,有如下優點:
1.變頻器體積小,重量輕,不必另設控制盤,相對于可控硅裝置占地面積大大縮小,而且安裝容易,調試簡單,操作方便,噪音小,無振動。
2.調速精度完全滿足造紙生產要求,當負荷變化或電網電壓波動時,電機轉速無變化,適應性強。
3.具有完善的保護功能,可靠性強。
4.變頻器具有自我診斷的功能,檢修方便,大大的減停機檢修的時間。
5.節電效果明顯,一般在20~40%左右。
6.實現了無極調速,當變換生產品種,進行設備搶修,更換毛布銅網,或發生其他故障時,均可以不停機調速,從爬行,慢速到設定速度均可以隨意調整,大大減輕了工人的勞動強度,縮短了檢修,試車的時間。既增加了產量。又延長了器件的使用壽命。
7.變頻器有軟啟動的功能,非常適合用于軟啟動的調速設備(復卷機,超級壓光機)。
四、造紙機的理想拖動系統
國內造紙行業中,紙機拖動系統無論是單機總軸傳動,還是分步傳動,大多采用晶閘管,整流雙閉環調速穩速系統。如1880造紙機,該系統控制部分所用元件及系統的成套技術比較落后,各類技術參數分散性較大,所組成的放大器漂移大,受溫度影響敏感,電路元件多,焊點多,插接點多,可靠性差,抗干擾能力低,導致系統穩定性差,直接影響紙機產量及產品質量。具不完全統計,上述系統穩定率低于85%,年維修費用昂貴,該系統所存問題如下:
該系統自動化程度很高,內部具有轉差自動補償控制,能自動根據負載電流的變情況檢測到其變化信號,調整其輸出頻率,從而達到在負載變化時輸出頻率自動跟蹤的目的。另外,還增加了一個轉速檢測及跟蹤環節,既由轉速編碼器檢測到的電機轉速信號反饋到變頻器的給定端,完成速度跟蹤的任務。該系統安裝調試完后,投運一次成功,運行以來系統運行可靠,穩定,操作簡單方便,無須專人值班,車速可以達到500m/min。在線無極調速,穩定率達到95%以上,完全解決了直流拖動系統存在的問題,從而提高了產品的產量和質量,降低了消耗和成本,減輕了工人的勞動強度,節能35%以上,(直流系統總負荷75A/380V,交流系統為45A/380V)。節能效果明顯。
五、變頻器在連續蒸煮裝置中的應用
在造紙行業中,許多電機須經調速才能使生產正常進行,如造紙車間因各段烘缸的線速度不同,要對每段烘缸進行調速,一般均采用直流調速。制漿車間連續蒸煮工段,眾多紙廠已采用先進的濕法備料工藝,即用水洗滌葦片達到除渣,預浸的功能。因為環境極為潮濕,其它調速方式不能滿足生產條件,交流調速是*好的方法。用一臺變頻器對37KW的電機調速,拖動一臺37KW的葦片泵,為連蒸部分輸送經洗滌后的葦片。根據電機不同轉速改變葦片泵流量,并利用其它手段控制其葦片濃度,使輸送的葦片量桓定并達到設計產量所需葦片量,并要葦片泵在其正常運行范圍內工作,要達到以上要求,變頻器是*好的選擇。
葦片送到洗滌器內,供液泵將清水注入洗滌器內,在洗滌器中水和葦片混合,攪拌器使水和葦片混合物形成渦流洗滌,渣滓由排渣器排出,洗凈的葦片和水由葦片泵抽出送到脫水機,脫水后葦片以一定干度送到連蒸部分,濕法備料中需要自動化儀表控制洗滌器液位,葦片泵流量等參數。
控制系統如下:以控制洗滌器液位(80%)為主使進水量,進葦片量和出葦片與水混合物量達到動態平衡,在產量一定時葦片消耗量一定,,因而在洗滌器中葦片的濃度保持一定時,葦片泵抽葦片和水混合物的流量也就是一定的,但濃度是人工測出的,因此要調節流量。在實際生產中,輸送的葦片量基本滿足生產需要,并保持一定,使葦片泵流量稍大,故濃度降低,這樣不易發生阻塞。葦片泵流量不經常改變,由液位控制部分檢測液位,液位變化時,由液位控制部分給進水流量控制液位量,而改變進水流量。
設計蒸煮能力60t/d(2.5t/h)
得漿率40%
葦片用量125t/d(5.2t/h)
洗滌器液濃度3%
葦片泵流量170m3/h
4,試運行中的幾種方案
在連蒸試機中,曾不用變頻器,但試機中發現用四級電機流量太大,遠超過液位進水控制范圍,若用六級電機,則揚程不夠,葦片抽不上來,故用四級電機。曾想通過改變電機泵葉輪尺寸以減少流量揚程,但葉輪減小后,流量則不能改變。使用變頻器后,通過調速改變流量,使系統正常運行。
列下表供比較(泵:37KW,電機:37KW,轉速:480r/min,△接法,額定電流70A)
未用變頻器 |
用變頻器 | ||
工作電流(A) |
只抽水 |
68 |
41 |
抽水,葦片混合物 |
76 |
45~50%(濃度) | |
電機轉速r/min |
1480 |
1100~1200 | |
電機電源頻率(Hz) |
50 |
38 | |
泵流量m3/h |
>3000 |
170~260 | |
啟動電流(A) |
200 |
50 | |
輸出功率(KW) |
40 |
28 |
由上表可見,未用變頻器時,電機,泵過載,在測試中發現運行不到半小時時,泵軸承及電機發燙,為保設備**,只好停機,且洗滌器液位不能穩定,液位一直在下降.
5,使用變頻器后工藝參數實測數據
在實際生產中,洗滌器濃度3%是不容易控制的,實測兩次數據如下(3%為設計指標)
濃度% |
2 |
2.3 |
3 |
進水流量(m3/h) |
260 |
230 |
170 |
變頻器頻率(Hz) |
41 |
40 |
38 |
風機轉速(r/min) |
1220 |
1190 |
1130 |
電機轉速(r/min) |
1220 |
1190 |
1130 |
供電部分工作電流(A) |
48 |
48 |
48 |
6,變頻器安裝情況
洗滌器旁極為潮濕,故變頻器安裝在MCC柜(電機集中控制柜)室內,距葦片泵約15m,由電纜電器連接,安裝嚴格按說明書,接地妥善處理,距安裝試運行發現,接地非常重要,在不連接電機地線時,因變頻器的諧波較豐富,在電機接地線上感應出對地4v的電壓,電機三相線也有感應電流,從而造成計量儀表誤差和三相不平衡(在只抽水時,曾測三相電源電流未接地時為36A,50A,50A,接地后三相電流為41A,40A,41A).
7,運行情況
運行中,嚴格執行操作規程,不可違章操作.從變頻器使用情況看,除其優良的調速性能外,啟動時對葉輪損傷很小,變頻器有軟啟功能,啟動電流小,有效的保護電機.使用變頻器,不僅有很好的節能效果,而且能滿足生產工藝要求,產品質量,產量提高.如果運行頻率在40Hz以下,節能就能達到30%以上.
六、1760抄紙機變頻改造實例
我公司為某紙廠改造一套原設計為可控硅雙閉環控制傳動1760中抄紙機,是二期工程的主生產線,原設計為12個分部220m/min車速,可以生產銅版原紙雙膠印刷紙,靜電復寫紙,等**文化用紙。其后廠里為解決新上項目---印刷廠無碳復寫紙生產線的配套問題,決定對未投產的該生產線進行技術改造,自控系統提出要求:水分,定量,微機在線檢測與自動控制,主傳動要求車速由220m/min提高到350m/min,電機容量加大,由原來的12個分部300KW提高到14個分部500KW。經性能價格比確定,自控系統(包括主傳動)全部上微機,原則是:引進關鍵設備,國內配套。為此我們確定主傳動選用普傳系列產品變頻器進行調速,并利用其通訊功能將抄紙機的工作過程用微機進行控制和管理。
1、調速范圍寬,變頻器的調速范圍很寬能適應各種調速設備的要求,頻率范圍0~400Hz可調。
2、控制精度高,變頻器的數字設定分辨率為0。05Hz,模擬設定分辨率為0。2Hz。
3、動態特性好,變頻器側采用自關斷器件IGBT速度快,負載電壓和頻率受控于變頻器的CPU,故調節速度快,系統動態特性好。
4、控制功能很強,適合多種不同性質的負載和不同的控制系統,通過端子可與各種頻率設定信號接口。如0~10v,4~20mA,可通過端子控制正反轉,多點停車等。
5、保護功能很強,變頻器有13種保護功能常用的有過壓,欠壓,過流,過載,過熱等等。
6、變頻器通訊功能強大,如配上傳行口,能方便地與計算機和PLC通信,并可在其上面設定或修改變頻器的參數,且能控制變頻器的運行狀態和速度給定,并能監視變頻器的各種運行參數,使復雜的多機控制系統易于實現。
1、主要技術指標:
2、主要功能要求:
(三)應用變頻器后的實效
該生產線14臺電機,總的裝機容量為496KW,利用變頻調速后運行的實測如下:
車速(m/min) |
60 |
150 |
180 |
190 |
200 |
210 |
測試電壓(v) |
420 |
414 |
412 |
411 |
411 |
411 |
測試電流(A) |
42.7 |
106.7 |
136 |
169 |
176 |
188 |
計算功率(KW) |
25 |
61 |
78 |
98 |
100 |
107 |
功率因素 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
該廠1760/330紙機變頻改造的實測如下:
1、取代了國內大部分紙機所用的可控硅---直流電機調速方式,使得生產更加**,不必擔心紙屑積聚在整流子附近因電刷打火而燃燒,也不會因碳刷磨損更換停機而影響生產進度。
2、變頻器體積小,重量輕,相對于可控硅裝置占地面積小,而且安裝容易,調試簡單,操作方便,噪音小,無震動。
3、調速精度完全滿足生產需要,當負荷變化或電網電壓在340~420v范圍波動時,電機轉速基本不變。
4、先進的微機通信功能使得對紙機的控制和操作更加簡單明了,大大地提高了整個系統的效率。
5、由于實現了無極調速,當變換產品品種,進行設備檢修更換毛布銅網,或發生其他故障時,均可實現不停機調速,從爬行滿速到正常速度可以隨意調節,大大減輕了工人的勞動強度,也縮短了檢修,試車的時間,既增加了產量,又延長了易損件的使用壽命。還有利于提高產品質量,其經濟效益非常明顯,如改造前紙機只能生產60~100克的銅板原紙和60~70克的靜電復寫紙,改造后還可生產40~55克無碳復寫原紙,產量由原來的6000噸提高到萬噸。
6、節電效果十分明顯,一般節電10~40%
7、減少了電機的啟動電流,非常適用于復卷機,壓光機等需要軟啟動的設備。
(四)紙廠鍋爐鼓風機,引風機,清水泵,循環泵,排污泵,污水處理攪拌`堿回收泵,風機等,都可以采用變頻調速調節方式取代傳統的閥門調節,不僅節電效果明顯,高達30~70%,而且改善了流量,流速和壓力控制精度,提高產品質量和產量,綜合效益好。
(五)在實際應用中遇到的問題及解決方案
由于變頻器分別驅動各自的電機,當生產工藝要求其中八臺電機必須連動時,如1760抄紙機中傳動部分的真空吸移輥(15KW)溝絞輥(37KW)。真空壓榨輥(35KW)互相之間用毛布相連,,此時由于各電機轉速的微小差異,可能其中,某臺電機會出現過壓現象,此時,只要將驅動此三臺電機的變頻器的直流部分并聯即可。
隨著時間的推移,造紙廠其它設備如何采用變頻器以適應或改進生產工藝,降低生產成本,提高產量和質量等,如磨漿機大都采用調整刀子間隙的方式控制木漿細度,既不**,又浪費電,如果改為變頻器調節刀子的速度,做到既準確又節電,定會收到事半功倍的效果。
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