1 前言 我院改建的中型試驗裝置上,為控制氫氣循環壓縮機進出口的壓差,原設計采用了下述的控制流程(見圖1)。該流程的工作過程簡述如下:

循環氫和新氫經氫氣循環壓縮機增壓至P1后,經調節閥1調節后,維持一定的系統氫氣流量。當反應系統的條件改變而引起系統氫氣流量變化后,調節閥1調節節流面積以維持系統氫氣流量的恒定。由于壓縮機的流量沒有變化,P1將隨著調節閥1節流面積的變化而變化,當P1超過壓力變送器的給定壓力后,調節閥2開啟,使多余的氫氣返回壓縮機入口。原設計控制差壓的系統需使用氣動調節閥、壓力變送器及配套儀表,投資約為1.5萬元左右。筆者經研究認為,可以用一個自力式的差壓控制閥取代,但目前國內尚無此類定型產品。為此,??者設計了一種高壓差壓控制閥,投資僅數百元,且可完全滿足使用要求。
2 差壓控制閥的設計
工作條件壓力20 MPa,介質為氫氣、少量硫化氫及油氣,*大工作差壓0~1 MPa,流量范圍0~60Nm3/h。
差壓控制閥采用上、下游壓力平衡的原理設計,差壓控制靠調節彈簧的壓縮量控制。一般文獻或**所見的差壓控制閥都采用滑閥結構,本文的應用場合是高壓,且氣體中含有少量雜質,采用滑閥結構很容易堵塞,筆者設計成錐閥結構(見圖2)。差壓控制閥的閥芯為錐型,調差壓彈簧放在流體中,彈簧與手柄之間用O形圈密封。

對錐型閥芯略去液動力外,其力平衡方程為
1/4πd2×(P1- P)=F
式中:d——閥孔直徑;F——彈簧力
增大彈簧壓縮量即增大循環壓縮機進出口壓差,縮小彈簧壓縮量即縮小循環壓縮機進出口壓差。為防止腐蝕,彈簧采用不銹鋼材質。由于彈簧的剛度直接影響差壓控制閥的差壓控制精度,在滿足*大工作差壓的條件下,應盡量降低彈簧的剛度。彈簧的剛度和閥孔的大小也有直接的關系,閥孔直徑越大,彈簧剛度越大,反之越小,因此,在滿足*大流量的條件下.盡量減少閥孔的直徑。其它設計本文不再贅述。
3 應用
應用前,筆者對該閥進行了簡單測試。差壓控制閥主要的性能有兩個:一個是流量特性,即流經該閥的流量發生變化時,該閥控制的差壓變化范圍;另一個是壓力特性,即該閥的出口壓力或入口壓力變化時該閥控制的差壓變化范圍。測試條件是在*大流量時變動35%,壓力在*大壓力為10MPa時變動30%。

經初步測試,該閥的差壓控制精度分別達到4%和2%以內。將該閥裝入系統內,控制流程見圖3。操作時可根據該閥的上下游壓力表設定差壓。在設計的工作范圍內,該閥工作正常,控制差壓精度完全可以滿足系統要求,且較原來的控制方案節省了許多資金。除控制循環壓縮機的循環流量外,該閥還可以應用在需要控制差壓的其它領域,尤其是高壓場合。